বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর সার্কিট বোর্ড ব্যর্থতা

May 06, 2022

একটি বার্তা রেখে যান

বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটরগুলিতে অনেক ধরণের ত্রুটি রয়েছে, নিম্নরূপ:

অ্যাকচুয়েটর কাজ করে, কিন্তু কোন ভালভ অবস্থানের ইঙ্গিত নেই, কাউন্টারটি পরীক্ষা করুন, হয়ত বৃত্তাকার চুম্বকটি ভেঙে গেছে বা কাউন্টার বোর্ডটি ভেঙে গেছে;

অ্যাকচুয়েটরের রিমোট কন্ট্রোল স্বাভাবিক, একবার স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ সঞ্চালিত হলে, "অ্যাকচুয়েটর অ্যালার্ম", এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিস্থাপিত হয়;

প্রদর্শিত ভালভ অবস্থান প্রকৃত ভালভ অবস্থানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সীমা রিসেট করার পরে, আন্দোলন এখনও বেশ কয়েকবার ঘটলে, পাল্টা বোর্ড প্রতিস্থাপন করা উচিত;

অ্যাকচুয়েটর সাধারনভাবে কাজ করে, কিন্তু কোন ভালভ পজিশন ফিডব্যাক নেই এবং ভলিউম 22/23 লুপ মাত্র 1~3mA। রিসেট করুন, এটি কাজ করে না, সার্ভো প্লাস পজিশন রিটার্ন বোর্ড প্রতিস্থাপন করুন;

রিমোট কন্ট্রোল অ্যাডজাস্টমেন্ট অবস্থায়, আপ এবং ডাউন সুইং অবস্থান করা যাবে না এবং "ডেড জোন অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যারামিটার Fd" বাড়ানো যেতে পারে। যাইহোক, যদি প্যারামিটারটি 20-এর বেশি বাড়ানো হয় তবে এটি সুইং হবে না এবং সার্ভো রিলিজ (প্লাস পজিশন রিটার্ন) বোর্ড প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে;

যখন Rotork বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় হয়, প্রদর্শিত ভালভ অবস্থান পরিবর্তন হয় না, এবং প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন হয় না, এবং "সীমা খোলা/বন্ধ LO/LC" প্যারামিটার সেট করা যাবে না। মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে, মাদারবোর্ড প্রতিস্থাপন করুন।

Electric actuator

অনুসন্ধান পাঠান